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二沉池運行常見問題詳解及解決方案


發(fā)布時間:

2025-10-10

二沉池運行常見問題詳解及解決方案

二沉池(二次沉淀池)是污水處理系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié),承擔(dān)著泥水分離、污泥濃縮和回流的重要功能。其運行效果直接影響出水水質(zhì)和后續(xù)生物處理單元的穩(wěn)定性。然而,實際運行中二沉池常出現(xiàn)污泥上浮、出水懸浮物超標、溶解氧異常等問題。本文結(jié)合工程實踐,系統(tǒng)分析常見問題的成因,并提出針對性解決方案。

 一、污泥上浮問題解析與應(yīng)對

(一)反硝化導(dǎo)致的污泥上浮

現(xiàn)象:二沉池局部區(qū)域出現(xiàn)大塊污泥上浮,表面伴隨氣泡,污泥呈灰白色或鐵銹色,出水硝酸鹽濃度升高。  

成因:  

1. 曝氣池硝化作用強烈,混合液中硝酸鹽(NO??-N)濃度過高;  

2. 二沉池停留時間過長,溶解氧(DO)低于0.5mg/L,反硝化菌將硝酸鹽還原為氮氣(N?);  

3. 氮氣附著于污泥絮體,導(dǎo)致密度降低而上浮。  

解決方案:  

1. 縮短停留時間:加大回流污泥量,減少污泥在二沉池的滯留時間(建議停留時間≤2小時);  

2. 優(yōu)化硝化控制:通過降低污泥齡(SRT)或減少曝氣量,控制硝化程度;  

3. 強化末端充氧:提高曝氣池末端DO至2-3mg/L,確保進入二沉池的混合液DO≥1.0mg/L。  

案例:某污水處理廠通過將污泥回流比從50%提升至80%,同時減少曝氣池停留時間0.5小時,成功將二沉池污泥上浮頻率降低80%。

(二)污泥腐化導(dǎo)致的上浮

現(xiàn)象:污泥呈黑色塊狀,伴隨強烈腐臭味,上浮區(qū)域水質(zhì)渾濁。  

成因:  

1. 污泥停留時間過長(>4小時),局部缺氧導(dǎo)致厭氧代謝;  

2. 排泥設(shè)備故障(如刮泥機卡死、排泥管堵塞),污泥沉積板結(jié);  

3. 泥斗設(shè)計不合理(坡度<45°),污泥無法順利下滑。  

解決方案:  

1. 加強排泥管理:每2小時排泥一次,每次排泥時間控制在5-10分鐘;  

2. 設(shè)備維護:定期檢查刮泥機軌道、鏈條潤滑情況,清理排泥管堵塞;  

3. 結(jié)構(gòu)優(yōu)化:改造泥斗坡度至50°-60°,增設(shè)壓縮空氣擾動裝置防止積泥。  

數(shù)據(jù)支持:某廠通過將排泥周期從4小時縮短至2小時,并改造泥斗坡度后,污泥腐化上浮問題徹底消除。

 二、出水懸浮物超標問題解析

(一)污泥膨脹導(dǎo)致的跑泥

現(xiàn)象:二沉池出水渾濁,SS>50mg/L,鏡檢發(fā)現(xiàn)污泥絮體細小、松散,SVI(污泥體積指數(shù))>150mL/g。  

成因:  

1. 絲狀菌過度繁殖(如021N型、Type 0041型);  

2. 污泥負荷過低(F/M<0.1kgBOD/kgMLSS·d),導(dǎo)致污泥自身氧化;  

3. 營養(yǎng)比例失衡(BOD:N:P<100:5:1),缺乏微量元素。  

解決方案:  

1. 投加藥劑:短期投加聚丙烯酰胺(PAM)或次氯酸鈉(NaClO)抑制絲狀菌;  

2. 調(diào)整負荷:提高進水有機負荷至0.2-0.3kgBOD/kgMLSS·d,或減少剩余污泥排放量;  

3. 補充營養(yǎng):按比例投加尿素(N源)和磷酸二氫鉀(P源)。  

工程實踐:某廠通過投加0.5mg/L的PAM,同時將BOD:N:P調(diào)整至100:6:1,3天內(nèi)SVI值從180mL/g降至90mL/g。

(二)短流導(dǎo)致的沉淀效率下降

現(xiàn)象:二沉池局部水流速度過快,污泥未充分沉淀即被帶出,出水SS波動大。  

成因:  

1. 進水分配裝置故障(如穿孔墻堵塞),導(dǎo)致水流不均;  

2. 出水堰不平整,單位長度溢流量差異>20%;